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再热器进口堵阀密封件SD61H-P36.5攻克部件损耗难题,守护火电试压安全

创建时间:2025-11-13 11:24

 

在火力发电机组水压试验中,再热器进口、出口及过热器出口管路的堵阀密封件,常因工况严苛面临部件损耗与变形问题,直接影响试验效率与设备安全。华凯盛瑞聚焦行业痛点,以技术改进破解难题,针对不同管路场景打造定制化产品,其中再热器进口堵阀密封件 SD61H-P36.5 64 DN500 的改进案例更是成为后期多家选择的口碑项目。

 

一、再热器进口堵阀密封件SD61H-P36.5 64 DN500:从“高频损耗”到“长效稳定”的改进实践

作为适配DN500管路、额定压力36.5MPa 的核心部件,该产品曾因传统设计缺陷,在某电力集团300MW机组应用中频繁出现堵板变形、螺杆磨损、橡胶条弹性衰减等问题——仅2次水压试验后,堵板就出现2mm凹陷,螺杆螺纹滑丝,橡胶条因压缩变形无法回弹,每次试验后需全套更换,运维成本高且延误工期。

针对这些痛点,华凯盛瑞从材料、结构双维度进行改进,具体方案及效果如下表所示:

改进部位

传统设计缺陷

华凯盛瑞改进方案

改进后效果

堵板

普通碳素钢材质,承压易凹陷,密封面平面度误差大

升级为高强度合金结构钢,调质处理(硬度HB220-250),精密磨削密封面(平面度误差≤0.03mm)

连续5次水压试验无变形,密封面贴合度始终达标

螺杆

螺纹无防护,安装冲击易磨损,工具易打滑

螺纹表面喷涂0.15-0.2mm氮化层,增加尾部防滑设计

螺纹无滑丝、磨损,预紧力控制精准

橡胶条

普通橡胶材质,压缩永久变形率30%以上,抗老化性差

采用三元乙丙+丁腈橡胶共混材质,添加抗老化剂

压缩永久变形率降至12%以下,使用寿命延长 3 倍

改进后的SD61H-P36.5 64 DN500 在该机组应用中,连续 5 次水压试验均实现 “零渗漏、零损耗”,单次试验密封渗漏量为 0,为电站节省 40% 密封件更换成本,相关技术已获国家实用新型专利。

 

二、华凯盛瑞SD61H系列堵阀密封件全品类解析

除再热器进口产品外,华凯盛瑞针对再热器出口高压力、过热器出口高温度的差异化工况,分别打造 SD61H-P57.7 64V DN550 与 SD61H-P58 271V DN350 堵阀密封件,三款产品核心参数、抗损耗设计及应用场景对比如下:

产品型号

适配场景

核心参数(公称通径/额定压力)

核心抗损耗设计

典型应用案例效果

SD61H-P36.5 64 DN500

再热器进口管路

DN500/36.5MPa

1.堵板:高强度合金结构钢+精密磨削

2.螺杆:氮化层防护+防滑设计

3.橡胶条:共混材质+抗老化配方

某300MW机组连续5次试压无损耗,节省40%运维成本

SD61H-P57.7 64V DN550

再热器出口管路

DN550/57.7MPa

1.四开环:铬钼钒钢(抗拉强度≥850MPa)

2.密封面:堆焊3mm奥氏体不锈钢层

3.橡胶条:嵌入式卡槽固定,防脱落撕裂

某1000MW超临界机组48小时高压试压(57.7MPa),部件无断裂、变形

SD61H-P58 271V DN350

过热器出口管路

DN350/58MPa

1.石墨密封件:添加镍粉,耐温450℃

2.堵板:背面3条散热筋,防热变形

3.橡胶条:氟橡胶材质,耐温-20℃-250℃

某沿海电厂300MW机组72小时高温高压(220℃/58MPa)试压,石墨无脆化,橡胶条弹性完好

 

三、系列产品核心优势:以“抗损耗”为基,兼顾密封与适配

华凯盛瑞 SD61H 系列堵阀密封件均采用“石墨自密封+堵板橡胶条”双重密封结构,确保基础密封性能的同时,针对不同场景的损耗痛点做定向优化:

  • 再热器进口(SD61H-P36.5):聚焦 “承压变形”,通过材料升级提升部件抗高压能力;
  • 再热器出口(SD61H-P57.7):针对 “大口径高压力”,强化金属部件强度与密封面防护;
  • 过热器出口(SD61H-P58):围绕 “高温波动”,优化散热与耐高温材质,避免热损耗。

目前,该系列产品已服务国内30余省市的火力发电项目,覆盖300MW至1000MW不同容量机组,凭借“低损耗、长寿命、高密封”的特点,成为众多电力集团的优选密封解决方案。

堵阀密封件

2025-11-13唐玥编辑

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