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磨煤机刮板20MG40.11.07.01.01老出故障?华凯盛瑞改进方案来了!

创建时间:2025-09-23 11:36

磨煤机里的刮板20MG40.11.07.01.01,是给石子煤“指路”的关键部件,它要是出问题,磨煤机运行肯定受影响。实际用下来,这刮板常出三类毛病:刮板室有怪响、刮板装置和底板间隙调得不好、刮板装置间隙太小。这些毛病会让刮板、护板磨损坏掉。不过别担心,华凯盛瑞针对这些问题做了不少改进,能预防故障发生。

 

 一、刮板室20MG40.11.07.01.01为啥有怪响?

 

 

 (一)为啥会响

1. 护板没修好:刮板室的护板长时间受力或者磨坏了,就会变形翘起来,检修的时候没彻底修好,石子煤刮板转起来就老和护板蹭,就会有怪响,严重的话刮板都能被蹭坏。

2. 间隙没调好:调刮板间隙的时候,没多测几个地方找合适的数值,就看一个地方,结果间隙太小,刮板转的时候就刮来刮去,还响。

 

 (二)咋控制

1. 检修护板有讲究:发现护板变形,得先把护板夹层里的石子煤清干净,不然影响焊接。清完再重新定位焊接护板。

2. 护板得矫正:护板焊接前,变形的地方得专业矫正,回到原来的位置,不然焊完还是错位,容易蹭。

3. 间隙调准点:调石子煤刮板间隙时,得手动转设备至少两圈,把各个位置的间隙都看看,保证最低点不刮蹭,再确定合适的间隙。

 

 (三)华凯盛瑞刮板20MG40.11.07.01.01咋改进

华凯盛瑞把护板材料换成更耐磨、不容易变形的合金,这样护板就没那么容易变形翘起来,能用更久,也减少了因为护板变形导致的怪响。还做了专门测间隙的工具,能快速、准确地测多个点的间隙,比人工测准多了,也快多了,就不会因为人工测不准导致间隙调不好。

 

 二、刮板20MG40.11.07.01.01和底板间隙咋调才对?

 

 

 

 (一)为啥调不好

1. 底板热变形:磨煤机长时间运行,刮板室底板被高温热风烤着,会变形,不平整了。

2. 没考虑变形:调刮板和底板间隙时,没管底板变形的情况,也没根据变形数据来调,结果调完的间隙不符合标准,刮板和底板就刮擦。

 

 (二)咋控制

1. 测底板变形:检修的时候用专业工具把底板变形情况都测清楚,把最大变形量数据拿到,好用来调间隙。

2. 选对基准调:以底板变形最高的地方为基准,结合设备要求来算和调刮板与底板的间隙,这样就算底板变形,间隙也符合标准,不会刮擦。

 

 (三)华凯盛瑞刮板20MG40.11.07.01.01咋改进

华凯盛瑞给底板加了散热的肋片,散热好点,高温热风对底板的影响就小了,底板变形也少了。还弄了激光扫描测底板变形的系统,能快速、精确地扫出底板变形数据,还能自动生成以变形最高点为基准的调间隙方案,指导工人调,就不会因为人工没考虑变形导致调不好。

 

 三、刮板装置20MG40.11.07.01.01间隙太小咋整?

 

 (一)为啥太小

1. 基础间隙设错:石子煤刮板装置的间隙调得比设计要求小,运行时刮板和护板就老蹭,又响又磨损得快。

2. 异物卡进去:有铁质异物进到设备里,很容易卡在间隙小的刮板和护板之间,设备一运行,冲击力会让磨损更严重,最后把底部护板弄坏。

 

 (二)咋控制

1. 调大间隙:调石子煤刮板装置间隙时,比设计值大1.5mm,这样既能让刮板正常送石子煤,又给设备运行和排异物留了空间。

2. 调完检查:间隙调完后,手动转设备看看刮板和底板、护板的配合情况,要是刮板和最外圆摩擦,得把刮板斜角割掉,直到不摩擦。

 

 (三)华凯盛瑞刮板20MG40.11.07.01.01咋改进

华凯盛瑞在刮板装置上装了自动调间隙的装置,能根据设备运行和磨损情况,自动调间隙,一直保持间隙合理,就不会因为基础间隙设错或者后期磨损导致间隙小。还装了异物检测和排出系统,一检测到有铁质异物到刮板和护板间隙附近,系统就自动把异物排出去,防止异物卡着把设备弄坏,让刮板装置运行更稳。

 

各位电厂的老伙计们,磨煤机刮板的异音、间隙跑偏这些毛病,是不是不少人都踩过坑?华凯盛瑞的这些改进思路,有没有刚好戳中你们平时头疼的点?

要是你们在实际运维里,还遇到过其他刮板故障,或者有自己琢磨出的调间隙、护护板的 “土办法”,都欢迎在评论区聊聊!也可以说说对这些改进措施的疑问,咱们一起交流避坑。

磨煤机刮板20MG40.11.07.01.01

2025-09-23唐玥编辑

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